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2019-08-2117:48:16
本文介紹了文登熱電廠利用電袋復(fù)合技術(shù)對170t/h鍋爐煙塵進(jìn)行處理的情況。通過新舊技術(shù)對比,結(jié)合實(shí)例對電袋復(fù)合技術(shù)的合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行了分析??偨Y(jié)改造經(jīng)驗(yàn),供同行參考。
關(guān)鍵詞:電袋復(fù)合技術(shù);改造;煙塵處理
隨著人民環(huán)保意識的增強(qiáng),鍋爐除塵設(shè)備的性能倍受社會關(guān)注。山東省環(huán)境保護(hù)廳和山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局于2013年5月24日聯(lián)合發(fā)布的《山東省火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2372—2013)中要求:“(山東省)現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C(jī)組執(zhí)行大氣污染物煙塵排放濃度限值為30mg/Nm3”。該標(biāo)準(zhǔn)于2013年9月1日起實(shí)施。文登熱電廠170t/h鍋爐根據(jù)設(shè)計(jì)采用靜電除塵裝置,實(shí)際運(yùn)行情況顯示無法達(dá)到根據(jù)這一標(biāo)準(zhǔn)的要求,必須利用新的技術(shù)進(jìn)行煙氣處理裝置改造。
1.原有設(shè)備情況
1.1技術(shù)參數(shù)表
1.2原有除塵設(shè)備運(yùn)行情況
改造前的靜電除塵器已經(jīng)投運(yùn)11年,極板、極線變形、老化、腐蝕、積灰嚴(yán)重,容易引起電場短路、斷路而跳閘不能投入,從而能保證除塵的效果。在燃用高硫煤時(shí),這一現(xiàn)象格外突出,有數(shù)據(jù)顯示,某段時(shí)刻,電除塵器煙塵排放濃度甚至大于300mg/Nm3。
2.改造情況
通過對除塵行業(yè)的了解,我們最終選定利用電袋復(fù)合除塵技術(shù)進(jìn)行設(shè)備改造。
2.1電袋復(fù)合除塵的特點(diǎn)
電袋復(fù)合型除塵是將電除塵與布袋除塵有機(jī)結(jié)合。粉塵在電場中充分荷電除去粗塵,也就是說除去粒徑較大的,剩下荷電不充分但可在電場中被極化進(jìn)入濾袋除塵,而覆膜濾袋對微細(xì)粉塵有很高的除塵效率。因此可以結(jié)合各種除塵機(jī)理使不同粒徑粉塵達(dá)到最佳收集效果。它充分發(fā)揮電除塵和布袋除塵各自的除塵優(yōu)勢,以及兩者相結(jié)合產(chǎn)生新的性能優(yōu)點(diǎn),改善了進(jìn)入袋區(qū)的煙塵工況條件,達(dá)到除塵效率穩(wěn)定高效、濾袋阻力低使用壽命長、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用低、占地面積小等優(yōu)點(diǎn)。含塵煙氣進(jìn)入進(jìn)口煙道,經(jīng)下部氣流分布裝置進(jìn)入除塵器的室,含塵煙氣在布袋外部過濾,清潔煙氣從布袋頂部由引風(fēng)機(jī)引出,經(jīng)煙囪排入大氣;吸附在布袋外表面的煙塵,利用壓縮空氣噴吹系統(tǒng)在短時(shí)間內(nèi)的急劇膨脹、收縮,使灰從袋外表面剝離,從袋外表面清下來的灰落入灰斗。
2.2電袋復(fù)合除塵的結(jié)構(gòu)
2.3改造方案
結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,我們決定保留一、二、三電場分區(qū),后面另加一個(gè)袋場分區(qū),利用原有的電除塵器的外殼,在頂部進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?,在拆除一、二、三電場?nèi)的芒刺、極板、振打裝置、高壓硅整流裝置和出口喇叭后,尾部增加部分殼體,原電除塵器的一電場分區(qū)仍然作為電袋復(fù)合除塵器的一電場分區(qū),后加三個(gè)布袋除塵器區(qū)的復(fù)合結(jié)構(gòu),一電場分區(qū)的陰、陽極振打器全部更換且由側(cè)部振打改為頂部振打。在出口集合煙道和原電除塵之間設(shè)置旁路煙道,設(shè)置必要的扶梯平臺,對原有設(shè)備的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑?、補(bǔ)強(qiáng)。具體工作如下:
1、拆除原電除塵器頂蓋及所有內(nèi)件部分。
2、更換一、二電場內(nèi)件及頂蓋,高壓電原及控制柜利舊。
3、以原電除塵器立柱頂為基準(zhǔn),在三電場增設(shè)計(jì)凈氣室,減少漏風(fēng)及結(jié)露且有利于在線檢修及換袋。
4、在二電場中部增加短路煙道,并設(shè)置短路閥。
5、在凈氣室頂部之上設(shè)置凈氣煙道3×3m做為出風(fēng)煙道,并設(shè)置提升閥,且與短路煙道、出風(fēng)口相連,最終凈氣從出風(fēng)口排出。
6、以原電除塵器立柱頂為基準(zhǔn)設(shè)置花板,用于放置濾袋骨架組合。
7、在距立柱頂向下放置3個(gè)窄箱梁,用于支撐花板及其上所承載重力。
8、凈氣室每室開人孔門一個(gè),凈氣煙道開人孔門一個(gè)。
9、濾袋骨架組合1440組,過濾面積6220㎡,單濾袋規(guī)格φ160×8500,袋底空間3m。
10、布袋除塵器共設(shè)8個(gè)室,每室10個(gè)閥,脈沖閥為4"閥,單閥噴吹18條濾袋,共80臺閥。
11、8個(gè)室均設(shè)置差壓變送裝置,用以監(jiān)測壓差及實(shí)現(xiàn)壓差清灰控制,濾袋檢漏。
12、改造后煙氣過濾風(fēng)速為0.94m/min,一個(gè)室離線檢修時(shí)凈過濾風(fēng)速為1.07m/min。
13、原進(jìn)風(fēng)口多孔板利舊,并在布袋之前增加一層百葉窗式均風(fēng)板,用于保證進(jìn)入各室煙氣量不均勻度≤5%。
2.4改造后電袋除塵器技術(shù)參數(shù)表
2013年6月-8月,文登熱電廠利用停機(jī)檢修的機(jī)會,對該鍋爐靜電除塵進(jìn)行了改造。技術(shù)參數(shù)表如下:
3.改造后使用情況
3.1除塵效果
在鍋爐滿負(fù)荷運(yùn)行期間電袋復(fù)合除塵器出口煙塵最大排放濃度折算值為18.5mg/Nm3,能夠達(dá)到我們設(shè)計(jì)煙塵排放濃度低于20mg/Nm3的要求。電除塵區(qū)停運(yùn),布袋除塵區(qū)全投時(shí),煙塵排放濃度均小于30mg/Nm3。滿足我們預(yù)期的要求。
3.2在線檢修
本方案在布袋除塵各分室進(jìn)口設(shè)有關(guān)斷閥,結(jié)合出口的提升閥實(shí)現(xiàn)了各分室與系統(tǒng)的隔斷。在出現(xiàn)濾布破損時(shí),可以實(shí)現(xiàn)在線檢修。檢修期間,系統(tǒng)阻力增加。
3.3本體阻力
通過定壓噴吹和定時(shí)噴吹兩種方式,保證了連續(xù)運(yùn)行期間除塵器本體阻力小于700Pa。
3.4停運(yùn)檢查
自2013年11月鍋爐啟動至2014年5月鍋爐停運(yùn)檢修,期間布袋除塵區(qū)旁路擋板門因?yàn)殚T桿底部固定螺栓脫落,造成旁路擋板門閥頭脫落。無其他異常,停爐后檢修檢查濾袋、袋籠均無明顯破損、變型。
5.結(jié)論
按照改造前靜電除塵出口煙塵130mg/Nm3,改造后煙塵20mg/Nm3。煙氣量350000NM3/h,該鍋爐每年運(yùn)行7000小時(shí)計(jì)算,該鍋爐每年可減少煙塵排放:
35×104×(130-20)×7000/109=269噸
可以看出,采用電袋復(fù)合除灰技術(shù)環(huán)保效益明顯。
電袋復(fù)合除灰技術(shù)結(jié)合靜電除塵和布袋除塵,克服了之前單一功能除塵器的弊端。某一分區(qū)出現(xiàn)異常,仍能滿足達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),且運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性較電除塵高。
隨著環(huán)保要求越來越嚴(yán)格,老舊鍋爐的脫硫旁路煙道已經(jīng)被拆除。鍋爐點(diǎn)火初期的油煙直接進(jìn)入脫硫系統(tǒng),對脫硫系統(tǒng)威害很大。電袋復(fù)合技術(shù)在能較早的時(shí)間投入電除塵分區(qū),降低粉塵量,以滿足脫硫吸收塔對煙塵的要求,是鍋爐煙氣處理的方向。
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